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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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 樓主| 發表於 2015年1月9日 12:40 AM | 顯示全部樓層
titangto 發表於 2015年1月8日 10:09 PM
K大您好
           我在裝OSD的時候真的很奇怪我的參數原本的設定是SR1內的參數為2,
           SR2內的 ...

按照官方的預設SR2=0,所以TELEM2接數傳,而TELEM1是接OSD.


這兩個Port是獨立的,不會影響GPS才對呀!
檢查一下所有的RX/TX(OSD/數傳/GPS)是否有某支RX或TX腳錯接到Vcc或Gnd.
例如Pixhawk的RX錯插到數傳的Vcc.

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感謝K大的回覆 小弟非常確定沒有接錯,SR2內的參數改成2後全部都正常了 重新插拔電池多次還是正常@@ 真是羅生門了  詳情 回復 發表於 2015年1月9日 08:56 AM
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發表於 2015年1月9日 08:56 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年1月9日 12:40 AM
按照官方的預設SR2=0,所以TELEM2接數傳,而TELEM1是接OSD.

感謝K大的回覆
                  小弟非常確定沒有接錯,SR2內的參數改成2後全部都正常了
                  重新插拔電池多次還是正常@@
                  真是羅生門了

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那就真的蠻奇怪的! 不過TELEM1/2 本來就可以自行運用,所以這樣接也是OK的.  詳情 回復 發表於 2015年1月11日 12:35 AM
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 樓主| 發表於 2015年1月11日 12:35 AM | 顯示全部樓層
titangto 發表於 2015年1月9日 08:56 AM
感謝K大的回覆
                  小弟非常確定沒有接錯,SR2內的參數改成2後全部都正常了
              ...

那就真的蠻奇怪的! 不過TELEM1/2 本來就可以自行運用,所以這樣接也是OK的.

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  發表於 2015年1月11日 09:23 PM
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發表於 2015年1月11日 10:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 cad4777 於 2015年1月12日 11:56 AM 編輯

請問遙控器 本身的斷電,失控保護,是將模式開關打在回家模式,那油門是要50%以上還是0%???

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邏輯上,APM 或 PIX 的 FS 觸發都是在 CH3 這個通道上 (也就是油門通道,我猜這跟接收機的相容性有關) 所以油門要怎麼設?不是 0% 而是負值才能觸發 FS 另外,在校準遙控器時,切記不可以把 FS 一起校準進去 也就是說,你  詳情 回復 發表於 2015年1月11日 11:29 PM
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發表於 2015年1月11日 11:29 PM | 顯示全部樓層
cad4777 發表於 2015年1月11日 10:11 PM
請問遙控器 本身的斷電,失控保護,是將模式開關打在回模式,那油門是要50%以上還是0%??? ...

邏輯上,APM 或 PIX 的 FS 觸發都是在 CH3 這個通道上
(也就是油門通道,我猜這跟接收機的相容性有關)
所以油門要怎麼設?不是 0% 而是負值才能觸發 FS
另外,在校準遙控器時,切記不可以把 FS 一起校準進去
也就是說,你平常工作的值就好(0%~100% 或 -100%~+100%)
不然飛控會誤判你的油門值,反而會鎖住飛控不給解鎖

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發表於 2015年1月12日 11:27 PM | 顯示全部樓層
先感謝 Kris  大之前的指導,我的H4(設成X),已順利起飛,Stab, AltHold, PosHold 大都可用。確認SunnySky3508 380Kv, 配合6S才行,槳也從1238改到1447。最重要是MP 的pitch 要用遙控設成反向,感覺好像是bug,但照設反向,飛行時就正常了。

但還是有些問題想跟K大請教:

1. Vibration 會不會受到PID值的影響,原本用pixhawk 付的四片墊子,只有AccY些許偏高,想說換成減震凍神器,會否更好,但現在連AccZ也偏高(+/-4~5...槳已平衡過,有沒有可能因為PID值不夠好會造成振動?附件是DF Log

2. Log auto analysis, 常會出現Vcc diff > 0.3 V的問題,是PM 不好嗎?Frsky X8R voltage 讀值都有5.3以上,但Vcc就只有4.7-4.9+,呈鋸齒狀波形,如果加上16V 4700uf 的電容在其中一個out port, 有沒有可能會改善pixhawk 電壓的穩定度?(我沒有再加任何servo)

3. Mid Throttle 我設到380-390,Stabilize mode 油門置中,飛機還是不斷上升,但看Log Throttle out 中值應在420左右?要怎樣改才能把Stab 及Althold 的油門置中值接近(因我的FRSKY 油門捍是自動回中的)?

4. Stabilize 時, 油門反應太敏感,Althold/Posthold 時,油門又太遲鈍,要改那裡?目前 Accel P/I 0.5/1.0 Throttle Rate 4.5

5. 另外,飛機在用pitch 剎車,如後退或前進時,pitch打反向,他會以大角度傾斜後停住,快要翻車的感覺,這樣可以怎樣修參數去改善?

6. 最後,6S上電時,插頭會出現打火的現象(XT60),會不會引起 Accel bad health 的出現?

學 pixhawk 的路上,有您真好,感謝。

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pitch 反向不是bug啦! 由APM到Pixhawk都這樣的. 1. Vibration會變高應該是換長槳的關係,可嘗試Rate_*_PI降一些. 其實1447這組槳並不適合3508 380KV,很難調! 2.加電容一定會有改善,但78xx這些零件本來穩壓效果  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 02:04 AM
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