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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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發表於 2014年12月5日 08:31 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年12月5日 01:18 AM
理論上是可以的,我之前就很想這樣試.
雙GPS我覺得這樣才有意義,因為我發現GPS如果出問題,同一個飛場都同 ...

  謝謝K大~
  那我就按照這樣來修改,那我6R就直接固定在機身上就好不用桿子了,反正他功用只是在沒衛星時幫忙一下而已。順便也避掉桿子搖晃對羅盤的影響。

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大大如果裝好了,別忘了分享一下喔! 因為我也想這樣改,但要怎麼來安全的模擬GPS出問題,要想一下...  詳情 回復 發表於 2014年12月6日 10:03 PM
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發表於 2014年12月5日 11:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 twwcom 於 2014年12月5日 11:12 PM 編輯

K大
跟飛友測試一陣子 Pixhawk 原廠 ,  在定高定點  的時候 放著不管他  都會一點點 飄移   大約3-5分鐘後 飄移約好2-3米 ,  切自返  跟起飛點 相差 約 3-5米 的距離  ,   我用V3.3  雙GPS(7N 6H )   飛友 用 V3.2 版(6H)   ,   重心都OK   
不知道 是哪方面的問題      


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其實GPS都會這樣啦! 只是偏移多少的問題. 因為在同一個位置不移動,觀察GPS經緯度也是一直變動的. 大大的誤差(3~5米)是大了點,我的通常是離HOME在2米內. 如果GPS狀況良好(收星16顆+HDOP 0.x)則可在1米內(就像我之前  詳情 回復 發表於 2014年12月6日 10:13 PM
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 樓主| 發表於 2014年12月6日 10:03 PM | 顯示全部樓層
minlen 發表於 2014年12月5日 08:31 AM
謝謝K大~
  那我就按照這樣來修改,那我6R就直接固定在機身上就好不用桿子了,反正他功用只是在沒衛星 ...

大大如果裝好了,別忘了分享一下喔!
因為我也想這樣改,但要怎麼來安全的模擬GPS出問題,要想一下...

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好的,K大。  詳情 回復 發表於 2014年12月8日 08:47 AM
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 樓主| 發表於 2014年12月6日 10:13 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年12月5日 11:07 PM
K大
跟飛友測試一陣子 Pixhawk 原廠 ,  在定高定點  的時候 放著不管他  都會一點點 飄移   大約3-5分鐘後 ...

其實GPS都會這樣啦! 只是偏移多少的問題.
因為在同一個位置不移動,觀察GPS經緯度也是一直變動的.


大大的誤差(3~5米)是大了點,我的通常是離HOME在2米內.
如果GPS狀況良好(收星16顆+HDOP 0.x)則可在1米內(就像我之前拍的RTL影片),如果收星8顆+HDOP 2.x則一定離好幾米.
除了GPS因素就是震動因素,震動會造成誤判(以為位移而修正),所以良好的減震可以大幅改善.

如果要完全改善,則等等Pixhawk的固件,差分定位吧! 用兩顆GPS(地面/機上)+數傳來校正方位.
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發表於 2014年12月7日 11:33 PM | 顯示全部樓層
我是Pixhawk 的新手, 第一次起飛就翻了...
我是四軸是H4, 690mm, 前臂稍短於後臂,
Pixhawk, running Arducopter 3.2, frame set X mode
SunnySky V3508 380KV
Propellor 1238APC
4S 5200mAh
Ublox 6H, 915mHz telemetry
Frsky Taranis, X8R receiver

第一次以stablize 起飛,感覺沒力升起,油門到75%才開離地,可惜後腳一升起就往前翻了...
第二次以AltHold起飛,結果一樣。

懇請K大及各前輩解惑, 感激

log and param.zip

256.21 KB, 下載次數: 243

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還沒成功升空前(尚未進入調參階段)由log看不出什麼來的! 用定高起飛本來油門就要推到70%以上,此時油門桿只是控制高度(而非油門),只要推到70%附近就會自動起飛,所以我們一定是自穩模式沒問題才會進入其它模式測試,不  詳情 回復 發表於 2014年12月8日 09:25 PM
馬達跟槳的順序,都OK。有外國飛友,看了Log,說是crash 前出現了高的pitch引起的。但我的Pitch/Roll(Ele/ail)跟本沒動。請K大幫忙看看。感謝。  詳情 回復 發表於 2014年12月8日 03:25 PM
一離地就翻,通常都會建議先確認馬達順序有沒有接對  發表於 2014年12月8日 09:43 AM
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發表於 2014年12月7日 11:55 PM | 顯示全部樓層
titangto 發表於 2014年12月2日 08:10 PM
感謝K大指導,只是我自穩起飛後切altholder然後就發生飛機自己一直往前

另外請問要重灌FW的話也是跟APM一 ...

K大..麻煩請你指導一下
給點方向再努力,謝謝

小的跟T大的狀況類似
自穩起飛很短時間
一旦切altholder..就很猛的往上衝
感覺飛一定高度就往上衝了
一整個失控
試了幾次做不完自動調參

小的是機架S500、X3108 720KV、1238獎、3S電池

2014-12-07 14-04-01 7.zip

303.45 KB, 下載次數: 246

log

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氣壓計看起來正常,很可能是震動引起(震動值在臨界邊緣),換個軟一點的海棉墊或做一下槳平衡再試.  詳情 回復 發表於 2014年12月8日 09:26 PM
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