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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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 樓主| 發表於 2014年10月6日 11:29 PM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2014年10月6日 10:47 PM
額....我週末還用-72,-61,11這個值去飛了一趟,Compass2直接抄之前rc9校正的:

震動這麼大?
超標1倍,要穩恐怕難.
log.jpg

點評

當天測試的時候感覺還好,但PITCH/ROLL搖桿回中時感覺回彈力道有點大,Loiter和PosHold大致也正常,沒有亂跑 我也想不通,兩天的風都不小,為什麼換了組參數震動會差這麼多@@  詳情 回復 發表於 2014年10月6日 11:34 PM
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發表於 2014年10月6日 11:34 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年10月6日 11:29 PM
震動這麼大?
超標1倍,要穩恐怕難.

當天測試的時候感覺還好,但PITCH/ROLL搖桿回中時感覺回彈力道有點大,Loiter和PosHold大致也正常,沒有亂跑
我也想不通,兩天的風都不小,為什麼換了組參數震動會差這麼多@@



點評

這組參數已經很弱了,不會造成這種震動才對,應該是機子本身就震很大. 3.2跟3.15操控感覺會有不同(更靈敏直接,反應也越快),我個人是比較喜歡這樣. 回彈力量稍大跟 自穩_P設7.27有關,如果不習慣可調低些. 操控感覺可  詳情 回復 發表於 2014年10月7日 12:01 AM
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 樓主| 發表於 2014年10月7日 12:01 AM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2014年10月6日 11:34 PM
當天測試的時候感覺還好,但PITCH/ROLL搖桿回中時感覺回彈力道有點大,Loiter和PosHold大致也正常,沒有 ...

這組參數已經很弱了,不會造成這種震動才對,應該是機子本身就震很大.


3.2跟3.15操控感覺會有不同(更靈敏直接,反應也越快),我個人是比較喜歡這樣.
回彈力量稍大跟 自穩_P設7.27有關,如果不習慣可調低些.

操控感覺可調:RC_FEEL_RP

Pitch/Roll回應可調:ATC_RATE_RP_MAX, ATC_RATE_Y_MAX,ATC_ACCEL_RP_MAX, ATC_ACCEL_Y_MAX

尾舵柔合可調:ATC_SLEW_YAW


只要跟"感覺"有關的都在上面.

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  發表於 2014年10月7日 12:04 AM
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發表於 2014年10月7日 12:06 AM | 顯示全部樓層
感謝,只能多試試看了

對了K大,請問我之前問的,羅盤校正完成後出現的三個值,是分別對照到參數COMPASS_OFS_X~Z 嗎?

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對呀! 但對應到那個參數跟版本有關係. 我用的3.3-DEV可以有3個羅盤,如果外接一個OFS2是內建,OFS是外接,如果只接一個OFS是內建,如果原本插2個做校正而只插一個,則BB(告警). 還會不會改,這就不知道了...所以升級最好都  詳情 回復 發表於 2014年10月7日 12:32 AM
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 樓主| 發表於 2014年10月7日 12:32 AM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2014年10月7日 12:06 AM
感謝,只能多試試看了

對了K大,請問我之前問的,羅盤校正完成後出現的三個值,是分別對照到參數COMPASS_O ...

對呀! 但對應到那個參數跟版本有關係.
我用的3.3-DEV可以有3個羅盤,如果外接一個OFS2是內建,OFS是外接,如果只接一個OFS是內建,如果原本插2個做校正而只插一個,則BB(告警).
還會不會改,這就不知道了...所以升級最好都校正,且Mission Planner也可能出包(趕不上固件的更新速度),所以用測試版的人,自己要很小心.

點評

今天測了3.2 RC 11,羅盤校正完後,COMPASS_OFS_X~Z仍舊沒改變,值跟校正之前一樣 COMPASS_OFS2_X~Z 一樣都全是零 請問K大,您每次校正COMPASS_OFS_X~Z值都會改變(外接羅盤位置不動的情形下)? 真是搞不懂了 另  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 02:34 AM
我看我還是乖乖回去3.1.5好了,我是為了想試PosHold刷3.2,不過感覺沒有特別強烈啊~沒這屁股還是別吃這藥了  發表於 2014年10月7日 12:38 AM
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發表於 2014年10月7日 02:20 PM | 顯示全部樓層
K大..不好意思..最近遇到Barometer Glitch跟Compass inconsistence問題..
這台是使用PX4FMU + PX4IO..擺位是IO朝上..
GPS+Compass則是照他圖示前頭朝前天線朝上
(AHRS_ORIENTATION:12 ,COMPASS_ORIENT:8)

Compass inconsistence照您說的分別將內建與外接的compass做校正還是會出現..
然後從Alt hold切換到Loiter的時侯會往某個方向飛去.切回Alt Hold就好了..
目前換了一個GPS+Compass暫時在MP裡面沒看到問題(還沒去飛)
而Baro Glitch的問題比較棘手..因為看MP或OSD的高度看起來還ok
沒有誇張的亂跳...而用Alt Hold飛起來高度也不會飄的很嚴重..
但是他就是會發出Baro Glitch的聲響..並在Log上留下BARO-0 / BARO-2Baro上面有塞海棉..夾在FMU跟IO之間..是用APM 2.6原廠附的那塊..

log有點太大..沒辦法用附檔.傳到站上..再麻煩您幫我看一下..謝謝..

log檔

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AHRS_ORIENTATION:12 ?? 這種裝法不尋常,可否拍張照片看一下是不是真的立著裝(Pitch 180),還是設錯而已?  詳情 回復 發表於 2014年10月7日 10:34 PM
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