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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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發表於 2016年7月14日 02:45 PM | 顯示全部樓層
U大
你說是POWER那邊接線跟GPS接線 鬆脫嗎?
謝謝U大

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在下的情況是Pixhawk連接GPS那個接頭不穩固(都是便宜貨XD),導致GPS會瞬間斷訊又恢復引發EFK check error,每個人情況不同僅供參考.  發表於 2016年7月15日 12:00 AM
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發表於 2016年7月14日 10:46 PM | 顯示全部樓層
jason22 發表於 2016年7月14日 06:56 AM
S500 GF SK500四軸機架
接收機 r9ds
飛控 pixhawk

u大謝謝,也一直在在飛控的避震,但都一樣,懷疑可能是機臂太軟了,但應也有先進有組裝這型的機架,有組裝過的先進可指導一下嗎,要不可能只有換機架了,謝謝

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謝謝,早上有試了一下高度稍高點比較好一點,但還是會晃一下,想設定自動調參,但怕狀況還沒完全排除,就自動調參,會摔機  詳情 回復 發表於 2016年7月15日 07:01 AM
振動不一定全部來自機臂太軟,做好槳平衡和馬達轉動平衡也能大大降低振動來源,畢竟這機架在下沒用過只能看圖說故事.  發表於 2016年7月15日 12:03 AM
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發表於 2016年7月15日 07:01 AM | 顯示全部樓層
jason22 發表於 2016年7月14日 10:46 PM
u大謝謝,也一直在在飛控的避震,但都一樣,懷疑可能是機臂太軟了,但應也有先進有組裝這型的機架,有組裝過的 ...

謝謝,早上有試了一下高度稍高點比較好一點,但還是會晃一下,想設定自動調參,但怕狀況還沒完全排除,就自動調參,會摔機
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發表於 2016年7月25日 01:52 AM | 顯示全部樓層
K大您好,小弟用的是micro Pix(駿舟那款),在position hold模式下可穩定停懸,但往前稍微飛一下就掉高度,飛得越快掉高度越多(好幾公尺不補油門都要觸地),但側飛或倒退飛都不會這樣。
我的機子原本用micro APM都正常,最近升級micro Pix才這樣。請問是否哪些參數有問題。
目前小弟的韌體是刷3.2.1,試過3.3.3也是這樣。還請K大幫忙一下,謝謝啦

高雄小李

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EK2_ACC_PNOISE 調低(=加速度 權重大) EK2_ALT_NOISE 調高(=氣壓計高度 權重小) EK2_VELD_NOISE 調高(=GPS高度 權重小) 調多少,每台機子不盡相同,要試. 如果飛控有加罩(機頭罩)會大幅改善 伯努力效應.  詳情 回復 發表於 2016年7月25日 11:12 PM
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 樓主| 發表於 2016年7月25日 11:12 PM | 顯示全部樓層
tekenlee 發表於 2016年7月25日 01:52 AM
K大您好,小弟用的是micro Pix(駿舟那款),在position hold模式下可穩定停懸,但往前稍微飛一下就掉高度, ...

EK2_ACC_PNOISE 調低(=加速度 權重大)
EK2_ALT_NOISE 調高(=氣壓計高度 權重小)
EK2_VELD_NOISE 調高(=GPS高度 權重小)
調多少,每台機子不盡相同,要試.

如果飛控有加罩(機頭罩)會大幅改善 伯努力效應.

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K大,請問下,3.3 在 BEC 這裡有什麼要特別設定的嗎? 我的電直改刷 3.3 以後,電系沒改,但現在只要伺服機一動飛控就自動重開 但之前 3.2.1 時不會,我 Power 那裡沒輸入電源 單純只有從伺服器端這邊上BEC,也監看過這邊的  詳情 回復 發表於 2016年7月28日 01:08 AM
給星星: 5
太感謝K大講解,努力學習中  發表於 2016年7月26日 12:15 AM
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發表於 2016年7月28日 01:08 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年7月25日 11:12 PM
EK2_ACC_PNOISE 調低(=加速度 權重大)
EK2_ALT_NOISE 調高(=氣壓計高度 權重小)
EK2_VELD_NOISE 調高(=GP ...

K大,請問下,3.3 在 BEC 這裡有什麼要特別設定的嗎?
我的電直改刷 3.3 以後,電系沒改,但現在只要伺服機一動飛控就自動重開
但之前 3.2.1 時不會,我 Power 那裡沒輸入電源
單純只有從伺服器端這邊上BEC,也監看過這邊的電壓,沒掉壓,
可是飛控就一副被搶電重開的樣子

點評

K大,真正原因已經找出,就是氣壓計沒開,開成range finder,但可能又沒裝相關硬體,導致前進會掉高度,後退或平移卻不會。在此可特別感謝K大。 另外,若PIX裝在非正中央,是否有相關參數可以補償? Board orintatio  詳情 回復 發表於 2016年8月7日 09:17 PM
應該由PM接頭那邊供應5.3V給Pixhawk,如果不使用電源模組就用BEC輸出5.3V接到PM接頭. 然後舵機的Vcc不要接到Pixhawk,只接訊號線及GND應該就不會這樣了. BEC電源沒參數可設定的... 電池也要V3.4-DEV才有功率(W)及電  詳情 回復 發表於 2016年7月28日 10:01 PM
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