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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年7月6日 03:16 PM | 顯示全部樓層
請教k大
用+pixhack +切糕433 +d10 (轉發模式),開硬體鎖後測6種飛行mode都沒問題,
一旦解鎖螺旋槳開始動時候,切mode都不能動了,可是看mp 6種mode都有再動,
OSD 畫面和MP主畫面左上圖的模式都是沒切過去.這是哪方面的問題
謝謝

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解鎖後如果GPS未偏妥(星數不足/HDOP太大/HOME飄移)當切到PosHold/Loiter是拒絕進入的,會發出一串警告音樂.  詳情 回復 發表於 2016年7月6日 09:58 PM
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 樓主| 發表於 2016年7月6日 09:58 PM | 顯示全部樓層
pittfpv 發表於 2016年7月6日 03:16 PM
請教k大
用+pixhack +切糕433 +d10 (轉發模式),開硬體鎖後測6種飛行mode都沒問題,
一旦解鎖螺旋槳開始動時 ...

解鎖後如果GPS未偏妥(星數不足/HDOP太大/HOME飄移)當切到PosHold/Loiter是拒絕進入的,會發出一串警告音樂.

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  發表於 2016年7月12日 02:21 AM
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發表於 2016年7月7日 03:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 遨遊人間 於 2016年7月7日 04:19 PM 編輯

今天試飛改馬達的700四軸700軸距
4108-380KV
1555槳
6S-10000mah
總重2910g


1.
OSD很奇怪,一解鎖就消失了,這個打算把PM直接拉條正負接看看能否改善,不然就換顆好了
還是可以從GOPRO供電那邊拉一條給OSD用嗎?
如有其他方法也煩請分享一下

2.
今天試調PID如附件,也請版上專家遠端健診看看,是否調的恰當

今天試飛,在低處(2~3m)機子滿平穩的,但是飛高點有風後,機子會晃動,這該怎改善?
還有THR_MID這個,我看LOG,本來設380,結果ALT切Stab就直直飛上去了,後來降到350就不太會衝上去了
但有個疑問,設太低會導致ALT等模式停旋時抗風不好嗎?,但設太高又會像沖天炮飛上去,這個要怎辦?


3.
PM原先用4S的,後來改6S,需要校正嗎??

附件








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PID值看起來還ok,但THR_MID應該會超過500才對,你的機子重量已經超過這槳和電機50%油門才能懸停的程度,你的韌體版本是3.3.3嗎?這值在最新3.4dev不一樣  發表於 2016年7月7日 09:22 PM
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發表於 2016年7月12日 02:28 AM | 顯示全部樓層
k大
我的log檔請幫我診斷一下,我看gps都有鎖定,hdop也很低.不知道哪邊出問題切RTL和其他MODE和關433也都沒用@@~~
謝謝

29.rar

1.08 MB, 下載次數: 327

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剛起飛GPS模組就過不了Pixhawk的磁檢引發EFK check錯誤,這錯誤一旦發生Pixhawk在你斷電之前都會拒絕使用GPS相關功能和飛行模式,大多是GPS受干擾或電源問題  發表於 2016年7月12日 04:43 AM
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發表於 2016年7月13日 07:48 PM | 顯示全部樓層
k大
是不是GPS與 18650GA電池太近,我電池掛在最下方至少有30CM距離
電源問題我再找看看
謝謝K大

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在下不是K大哦!干擾GPS的通常不會是18650電池因為GPS都加高很多,在下之前遇到這情況兩次後來檢查結果是接線插槽不穩固造成,供參考.  發表於 2016年7月13日 08:06 PM
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發表於 2016年7月14日 06:56 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason22 於 2016年7月14日 06:57 AM 編輯

S500 GF SK500四軸機架
接收機 r9ds
飛控 pixhawk
電機颶風U2216 KV800
銀燕BLheli 30A電調
槳 atg 1147
电压电流计传感器+數傳+
3S5200MA電池

1.起飛重量大約1455克,正常起飛用 stabilize 室內練習停懸,大約一分鐘後馬達動力會不平均機子會宊降側向一邊


請問各位先進,是有沒設定到或者是震動太大,還是有些什麼要注意到的,數據大都是內定值, 20160714.rar (977.76 KB, 下載次數: 317) 謝謝

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u大謝謝,也一直在在飛控的避震,但都一樣,懷疑可能是機臂太軟了,但應也有先進有組裝這型的機架,有組裝過的先進可指導一下嗎,要不可能只有換機架了,謝謝  詳情 回復 發表於 2016年7月14日 10:46 PM
振動過大且越飛震越大最後已超過合理範圍,PID設定跟不上機子動作但看輸出曲線應該要先改善振動和機架剛性再回來調PID,低飛地面效應太大到戶外飛吧  發表於 2016年7月14日 01:50 PM
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