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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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發表於 2016年1月10日 12:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 遨遊人間 於 2016年1月10日 02:31 PM 編輯

今天試飛自組的700mm軸距的四軸
調好PID後,測試手感OK
但最後要降落時,莫名的往右後方傾斜摔落
可以請板上的前輩幫我分析一下,是哪邊有問題

自組機架700mm
好盈樂天 40a
馬達E-MAX 2216-810KV 1045槳
電池4S 5000mah
總重1.6KG

還有方向舵怎麼調整轉向才會快
我再轉左右時都慢慢的,調高rate-yaw p 感覺沒用調高stab P 感覺有比較跟手了 但還是沒法像ROLL跟PITCH一樣反應快速
還有自旋時機子會滿不平穩的自旋,如要穩定平穩的自旋跟調整哪個參數?

還有定高時,油門上下的反應偏慢,是否調高Throttle accel的PI值呢?


附上我的紀錄檔  看是哪邊出問題導致摔機的?
2016-01-10 10-32-12.rar (876.28 KB, 下載次數: 280)











點評

問題出在4號馬達,如果沒砍到東西有可能是堵轉. Yaw的旋轉速率是ACRO_YAW_P,任何模式都有用(官方說僅用於Acro,是不對的). 多軸是靠轉速差來旋轉,就像拉瑪直升機一樣,再怎麼樣都無法接近有尾旋翼的直升機,四軸旋轉越  詳情 回復 發表於 2016年1月10日 10:00 PM
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 樓主| 發表於 2016年1月10日 10:00 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2016年1月10日 12:45 PM
今天試飛自組的700mm軸距的四軸
調好PID後,測試手感OK
但最後要降落時,莫名的往右後方傾斜摔落

問題出在4號馬達,如果沒砍到東西有可能是堵轉.

Yaw的旋轉速率是ACRO_YAW_P,任何模式都有用(官方說僅用於Acro,是不對的).
多軸是靠轉速差來旋轉,就像拉瑪直升機一樣,再怎麼樣都無法接近有尾旋翼的直升機,四軸旋轉越快就越不穩,極限就是2顆馬達停轉而2顆馬達全速轉=翻掉.

定高以上的模式油門桿是高度控制而不是油門控制,高度控制是調PILOT_VELZ_MAX,不要跟自穩搞在一起了!
log.jpg

點評

4號馬達在摔落前,有聽到好像槳沒鎖緊的那種聲音,要是槳鬆脫會有這樣的狀況嗎? 因為我馬達是那種會自鎖的螺帽,我只把它轉緊,飛幾次都是OK的,就最後要降落時就突然傾斜摔落 如不是槳鬆脫,堵轉能在地面測試出來  詳情 回復 發表於 2016年1月10日 10:19 PM
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發表於 2016年1月10日 10:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 遨遊人間 於 2016年1月10日 10:24 PM 編輯
kris000 發表於 2016年1月10日 10:00 PM
問題出在4號馬達,如果沒砍到東西有可能是堵轉.

Yaw的旋轉速率是ACRO_YAW_P,任何模式都有用(官方說僅用於 ...

4號馬達在摔落前,有聽到好像槳沒鎖緊的那種聲音,要是槳鬆脫會有這樣的狀況嗎?
因為我馬達是那種會自鎖的螺帽,我只把它轉緊,飛幾次都是OK的,就最後要降落時就突然傾斜摔落,我一直想會不會是沒鎖緊的關係,是否換鎖螺絲的那種槳比較好?

如不是槳鬆脫,堵轉能在地面測試出來嗎?

順便問一下K大,不知道依我機子的配種跟裝備及設定有沒有那些是需要改進的(目前預定玩AUTO跟練POSHOLD的手感)


點評

應該不是鬆脫,否則電流不會由10幾A突然拉到60幾A.在地面就拆槳,把電變油門直接進接收,遙控器油門快速來回撥(或暫時把油門對應到2段開關),看看馬達是否有時會卡著不動. PID大致OK,細部微調要自己觀察機子狀態下去調.  詳情 回復 發表於 2016年1月10日 10:52 PM
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 樓主| 發表於 2016年1月10日 10:52 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2016年1月10日 10:19 PM
4號馬達在摔落前,有聽到好像槳沒鎖緊的那種聲音,要是槳鬆脫會有這樣的狀況嗎?
因為我馬達是那種會自鎖 ...

應該不是鬆脫,否則電流不會由10幾A突然拉到60幾A.在地面就拆槳,把電變油門直接進接收,遙控器油門快速來回撥(或暫時把油門對應到2段開關),看看馬達是否有時會卡著不動.

PID大致OK,細部微調要自己觀察機子狀態下去調.

點評

剛剛測試馬達,大約2分多都沒以卡卡的狀況 如果把電變的進角加大會改善嗎? 還是只有刷Blheli?  詳情 回復 發表於 2016年1月11日 07:47 PM
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發表於 2016年1月11日 10:53 AM | 顯示全部樓層
K大 和各位前辈,如果负载2kg留空60分钟以上,做个四轴 能否粗略的估计一下,要用什么电机,多大桨和电池

點評

電機:TM-U8 KV170槳:28吋 電池:18650GA 7S6P(7S 21,000mAh) 電池2.1Kg+負載2Kg+電機接近1Kg=5Kg 機體+電裝要想辦法不大於2Kg,就是總重7Kg. 控制電流18~21A(7S).  詳情 回復 發表於 2016年1月11日 10:15 PM
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發表於 2016年1月11日 07:47 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年1月10日 10:52 PM
應該不是鬆脫,否則電流不會由10幾A突然拉到60幾A.在地面就拆槳,把電變油門直接進接收,遙控器油門快速來回 ...

剛剛測試馬達,大約2分多都沒以卡卡的狀況
如果把電變的進角加大會改善嗎?  還是只有刷Blheli?

點評

提高進角可改善堵轉,但會比較秏電. 大部份的堵轉是馬達問題,不能全怪電變,刷BLHEL是可以改善,至少堵轉時BLHELI會自己回油門再加載,不會讓機子一下就摔下來.  詳情 回復 發表於 2016年1月11日 10:04 PM
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