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樓主: kris000

Pixhawk飛控,裝機/調試...

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 樓主| 發表於 2015年10月21日 08:41 PM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2015年10月21日 08:02 AM
請教K大 由V3.21升至V3.3雲台的問題,到3.3俯仰變成無法空控了不知是何問題?

2軸無刷雲台+ pixhack 雲台ti ...

MNT_TYPE要設定.

值        功能
0        None(無)
1        Servo(舵機雲台)
2        3DR Solo(3DR的Solo)
3        Alexmos Serial(Alexmos無刷雲台)
4        SToRM32 MAVLink(SToRM32 無刷雲台,跑Mavlink協定)
5        SToRM32 Serial(SToRM32 無刷雲台,Serial通訊)

點評

謝謝K大 但MNT_Type 設 為1 或 3 還是無法動,今天下午我上diydrone 網站查看光頭說這應是 v3.3的bug,你那邊沒有人碰到相同的問題嗎?看來只好先用 RCx_function passthru 的方式,但假如是8軸的話 RC5,6,7,8 要如何pas  詳情 回復 發表於 2015年10月21日 11:02 PM
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發表於 2015年10月21日 11:02 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年10月21日 08:41 PM
MNT_TYPE要設定.

值        功能

謝謝K大 但MNT_Type 設 為1 或 3 還是無法動,今天下午我上diydrone 網站查看光頭說這應是 v3.3的bug,你那邊沒有人碰到相同的問題嗎?看來只好先用 RCx_function passthru 的方式,但假如是8軸的話 RC5,6,7,8 要如何passthru呢?

點評

除了Storm32無刷雲台,其它無刷雲台不必跟Pixhawk連接(接了也沒用),直接把雲台的ROLL/PITCH插到接收機的PWM就好囉! 如果接收機沒PWM輸出,就用Passthru的方式引出. CH6~CH8用MNT對應到AUX1~6,例如把遙控器CH6經由AU  詳情 回復 發表於 2015年10月22日 08:57 PM
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發表於 2015年10月21日 11:14 PM | 顯示全部樓層
bmxnine 發表於 2015年10月20日 09:30 AM
收到 感謝k大 改天在去橋頭親自拜訪

所以K大是住在高雄的橋頭嗎?
這麼近啊!下回入了這塊再去找k大幫忙。看起來有點複雜但是聽說超讚的Pixhawk。

點評

對呀! 平常日(星期1~5)我們多在橋頭飛場.  詳情 回復 發表於 2015年10月22日 09:04 PM
我是看回文推測 K大常去橋頭 在此也感謝K大在版上拔刀相助 造福眾多飛友 小弟由多軸新手到現在能自组機子順利升空 完全都是依靠K大文章教學 在此深深感謝~  詳情 回復 發表於 2015年10月22日 07:35 PM
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發表於 2015年10月22日 02:49 PM | 顯示全部樓層
K大您好,之前謝謝您,多虧您的幫忙,現在飛得很穩定,但今天看到PIXHAWK出3.3正式版,刷上之後,飛下來想看一下LOG,LOG檔都不見了,看SD卡只有之前還沒刷的飛行紀錄,直接插PIXHAWK卻顯示找不到LOG,不知道是什麼問題??還是V3.3的問題?

點評

刷到V3.3可到全部參數頁按[恢復出廠值]再重做所有校正? 這個務必要做! 把SD卡格式化或換一片SD卡試試,並把LOG_BITMASK=176126 這邊沒人有此情形,倒是有解鎖後馬達反應慢半拍,換掉SD卡就正常了. 也要注意PX4IO.BIN  詳情 回復 發表於 2015年10月22日 09:11 PM
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發表於 2015年10月22日 07:35 PM | 顯示全部樓層
Quilleric 發表於 2015年10月21日 11:14 PM
所以K大是住在高雄的橋頭嗎?
這麼近啊!下回入了這塊再去找k大幫忙。看起來有點複雜但是聽說超讚的Pixhawk ...

我是看回文推測 K大常去橋頭
在此也感謝K大在版上拔刀相助 造福眾多飛友
小弟由多軸新手到現在能自组機子順利升空 完全都是依靠K大文章教學
在此深深感謝~
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發表於 2015年10月22日 08:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hunterwu 於 2015年10月22日 09:30 PM 編輯

K兄您好:
我第一次玩開源飛控(以前都用NAZA V2),不知道還有啥可以調,請K兄幫我看看飛行數據有沒有什麼問題...謝謝囉!
1.目前定高時的懸停高度都OK,但定高或定點飛行時會掉高約1.5米
2.我是用自穩升空,一升空到3~5米後就切換成定高,降落時我都用定點,除非星數不夠我才會用降落模式。會這樣用是因為自穩模式油門掌控需時刻來回調,不知道是控太靈敏還是我手笨...油門始終掌握不好,油門控制在正負差3%左右時飛機就是來來回回往上或往下,始終不能在一個高度停留,不知這樣是否正常

H4 680 機架配置:
飛控:Pix mini  固件:V3.3正式版
馬達:雜牌5010-360KV配1555蜻蜓槳
電變:40A
電池:6S 8000mAh
遙控:AT9
重量:含電池總重2420克

飛行日誌





點評

大大的機子震動不大,高度控制可以修改一下EKF權重: EKF_ACC_PNOISE=0.2 EKF_ALT_NOISE=2 手動降落接近地面時,用遙控器不易精準控制高度,這個恐怕得適應才行,DJI的確實比較好控制降落. 但可調整底下兩個參數,如果調  詳情 回復 發表於 2015年10月22日 09:38 PM
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