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樓主 |
發表於 2015年3月7日 09:24 PM
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震動值這樣可以了(減震有效),大動作時本來就應該反應在ACC-XYZ上,這是正常的.
舵往前卻無法保持直線飛行是羅盤問題,如果已經盡力調校了,則試著把羅盤轉個小方向(內建的則轉飛控本身),這樣可以有效的改善.
往前飛會掉高這問題不易解決,APM基本上無解(Pixhawk可以完全解決).
以下的調校過程將針對Pixhawk 3.2以上固件(APM也可跟著做,會有改善,但有限)
1.確認機子定高能力沒有問題(當然..震動值不合規定的,就不必往下看了)
觀察log內的3條線
CTUN->Dalt(預期的高度)
CTUN->Alt(慣性導航估計的高度,就是Pixhawk認知的高度,MinimOSD Extra看到的是這個)
CTUN->BarAlt(氣壓計的高度)
這3條線必須儘可能靠近,Alt偏移則為震動影響,這個則往前查不必下一步.
與Dalt差距太大則修改THR_ACCEL_P與I(I為P的1倍),修改這個會改變偏移刻度,若沒有明顯改善則拉高THR_RATE_P後再調整THR_ACCEL_P與I,重覆這個步驟直到3條曲線接近為止,若一直無法做到這一點則機子本身動力有問題(餘量太少或電池太差),因為完美的定高能力跟動力有絕對關係!
2.解決往前飛會掉高,停止後又突然上升的問題.
如果第1項有確實做到,則情況已經有所改善,剩下氣流造成氣壓計誤判問題(裝機殼最易解決).
INAV_TC_Z這個值可修正誤差,預設為5,可試著往上調,大部份的機子調到7可大幅改善(APM可能引發一些副作用,例如停下來卻往下).
3.調整定高(包括依賴定高的模式,例如Loiter)手感,這個每個人都不同,參數如下:
THR_DZ(預設100),表示油門桿中間的死區為10%,若要靈敏些則減少.
PILOT_VELZ_MAX(預設為250),表示油門桿打到極限時高度變化為2.5米/秒.
如果希望由高空快速下降是調這個值,這個跟WPNAV_SPEED_DN或LAND_SPEED是不同的,這兩個不是手動操作時用的.
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