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樓主: kris000

滯空達80分鐘的四軸組裝完成

 火... [複製鏈接]
發表於 2013年12月30日 04:28 PM | 顯示全部樓層
kk8039 發表於 2013年12月30日 08:21 AM
指南針必須校正
這該怎麼做.我沒筆電.無法到屋外能做嗎

有室內的 http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_compasssetupupadvanced/
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發表於 2013年12月30日 04:50 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月30日 03:19 AM
tlog看起來都正常,圖中紅色是高度,綠色是遙控器發出的roll通道,藍色是APM反應的roll,我看APM的roll/pitch ...

K大我自己猜測我的問題是否震動的問題,煩請你用tlog, mavlink log graph 看xacc,yacc,zacc 的區線. 通常大家如何將飛控固定於機上而將震動之因素減到最小


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發表於 2013年12月30日 05:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 subaru572001 於 2013年12月30日 05:50 PM 編輯
dickou 發表於 2013年12月30日 09:56 AM
謝謝k大
時間點發生在第一個RTL切回Stab 後,第二個RTL不是我切的 Tlog的飛行軌跡大都不是我打的舵他開始爆 ...

電流會影響到羅盤http://copter.ardupilot.com/wiki/automatic-compass-declination/
先自己測試看看有沒有超過30%有就把飛控離電源配配板遠點看看
測試前要拆槳

  • 你應該聽你的胚胎幹細胞布防提示音
  • 抬起油門慢慢到50%〜75%(該道具將旋轉!)為5到10秒
  • 快速將油門回落到零
  • 按Enter鍵完成校準
  • 檢查顯示的干擾%。如果它小於30%,那麼你的指南針的干擾是可以接受的,你應該看到好遊蕩,RTL和汽車的性能。如果是31%〜60%,則干擾是在“灰色地帶”它可能是確定(有些用戶是很好,有些則不是)。如果高於60%,你應該嘗試移動你的APM / PX進一步上漲,並遠離干擾源或考慮購買一個外置指南針GPS +羅盤模塊。

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 樓主| 發表於 2013年12月30日 06:17 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2013年12月30日 06:19 PM 編輯

今天試了一下APM for PX4,由於風很大無法仔細調機(機子重心有偏),所有參數抄自舊的APM,所以PX4還沒調參,調了之後會好上很多.




手機拍的,加減看一下陣風中的停懸效果~

上面影片太小,可以點這個Youtube連結
https://www.youtube.com/watch?v=NgTDITZP2Yc

點評

給星星: 5.0
uki
給星星: 5
  發表於 2014年7月25日 06:50 PM
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發表於 2013年12月30日 06:21 PM | 顯示全部樓層
k大你好!多軸新人第一次請教你問題,我依照您所寫,刷BLHeli固件的程序都照做,也都成功了,先按照預設值刷了存了!焊上去的線都用杜邦接頭保留著,想說日後改參數用,結果怪事發生了!我想再連接進去改參數時,連線上有問題,也沒有辦法讀出設定了!這是怎麼回事!可以幫幫我嗎?謝謝您!
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發表於 2013年12月30日 07:06 PM | 顯示全部樓層
版本來到3.1了~~ 有大大要分享一下 用心得嗎
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