看來你很謹慎小心,還沒飛就把機子各零件把玩透澈,對將來修理和調整有很大幫助。
1. 電容器用來減緩瞬間電壓下降,雖然電變已有一顆,但因4G6使用3.7V鋰電池,大螺距時很容易把電壓拉低於3.3V而陀螺偏移,甚至3V以下而重開機,所以加大些可以飛得比較放心。
通常電容越大越放心,裝在接收機這邊更好,避免插頭鬆動而電壓變化。
但若你都很保守的飛,不會飛到沒電或是用到巨量螺距的話,不裝也是可以的!
2. 改變伺服數位訊號的確很不正統,但不是消除尾巴抖動,只是減少伺服機在中點附近的抖動而已。
104電容已接近訊號嚴重失真的邊緣,似乎有某些訊號會遺漏,所以轉起來有點卡卡的,但還不會影響一般飛行動作。
飛起來尾巴抖動另有其因,包括感度、振動、轉速與螺距搭配等都可能影響。
3. 有聽說陀螺儀會受電磁場影響,但那機率似乎不高,我自己試過是沒差別。
4. 橫軸螺絲應該都要上螺絲膠,若黏太緊轉不動時不要硬轉,先用烙鐵把螺絲加熱後就很容易轉下來了。
5. 不管哪台機子都會有虛位,4G6的虛位和EP200比起來只大一點點,但機子又輕又小,影響操控準確度而已。
有虛位也不一定是壞事,我的4G6原本虛位很大,但停旋超級穩,那手感真像CB100。
但自從換成4G3的旋翼夾後,虛位小了些,但再也很難停在固定高度了,因為變得很靈敏(但操控比較準)。
另外我的尾舵也跟大家一樣有很大的虛位,但飛起來不覺得有何問題,「調好之後」很好操控,也不會擺動或偏移,所以我完全沒有動尾旋翼總成,只把傳動機構上所有可能磨擦的地方都排除而已。
感覺虛位問題見仁見智,個別機子都有不同情形,只要能飛就行。
6. 旋翼夾固定3mm,是主槳太薄了,加個塑膠墊片會好些。碳纖槳不加墊片就剛剛好。
以上說了很多,最後結論還是要自己看著辦,似乎沒幫到大家甚麼忙。
我玩機子很不正統,沒有請教別人,完全自己搞,想法未必正確。
只是我把解決問題的過程當成自己玩機子的動力,所以玩到這裡還覺得很有趣。
最重要的是我證明這些機子可以飛,雖然可能會花些錢,但終究可以克服的,希望大家別氣餒! |