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樓主: *紅龜*

無平衡翼問題 700N

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發表於 2010年1月30日 11:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 leesnake 於 2010年1月28日 09:24 PM 發表

裝3G後,尾伺服機會抖動,據原廠表示,
確實是正常現像,不管用寬頻或窄頻尾伺服機都相同,
只是抖動得小一點或大一點的差別,
當實際飛行時,就算只有停旋,也不會有任何異常抖動了,
而且若拿掉在地面上的這尾伺服機抖動, ...

原來抖是正常的
那以後看到機子亂抖也是正常的不用理它
發表於 2010年1月30日 10:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 winwin 於 2010年1月30日 10:08 AM 發表
改裝3G系統 除了伺服機本身負載變大外以外 BEC瞬間可能要多出1/3功率以上負擔 我個人猜測判斷 但是什麼原因還是讓大家自己找看看

畢竟 球員兼裁判 或 裁判兼球員 還是會有爭議 ...


如果用V-bar的案例來看,若BEC出的A數太少,在瞬間的出力的功率來看,是會有引致摔機的可能,在香港這邊用V-bar的有過這經驗的。
當然YT這邊有這麼多專業人才,一定可以找到真正的原因。
其實我很有興趣知道這是OEM的還是YT真正自家研發的產品...當然我知道這會是得不到答案的問題

[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2010年1月31日 03:51 PM 編輯 ]
發表於 2010年2月9日 11:40 AM | 顯示全部樓層
原帖由 unochen 於 2010年1月23日 08:53 PM 發表

他們會說:有錯都是機主的問題!
看圖片中電裝,全是亞×的頂級禍!!!那到底哪裡出錯,
還好你沒裝他牌物件落人口舌,否則還有的灰
不用去亞×那裡貼文了刪3次就除名了,有問題也不會解決 ...


文章從頭看到尾
陳大的內容  最實在
發表於 2010年2月12日 11:11 AM | 顯示全部樓層
原帖由 leesnake 於 2010年1月28日 09:23 PM 發表

裝3G後,尾伺服機會抖動,據原廠表示,
確實是正常現像,不管用寬頻或窄頻尾伺服機都相同,
只是抖動得小一點或大一點的差別,
當實際飛行時,就算只有停旋,也不會有任何異常抖動了,
而且若拿掉在地面上的這尾伺服機抖動, ...

請問大大:
1.如果實際飛行沒有任何抖動問題,那就表示沒問題啦!!就算在地面上怎麼抖只要飛起來沒事就等於沒事啦??(重點不就在飛行的時候嗎??)
2.可以解釋一下這句話的意思嗎:若拿掉在地面上的這尾伺服機抖動,將會犧牲掉一些3G無平衡的特性。
~~若拿掉在地面上的這尾伺服機抖動~~是甚麼意思?
意思是可以不抖動...對嗎?
小弟資淺...請大大解釋一下
發表於 2010年2月25日 09:26 AM | 顯示全部樓層

回復 136樓 EricKKLaw 的帖子

Eric兄的論點老外也有討論 (Servo 耗電量 3G vs 傳統平衡翼 )
http://www.archeli.com.au/forums ... =131857&page=14
我簡單說明一下
那位老外是裝Futaba 9255  然後在地面測試(使用EagleTree )
在沒有使用3G下 平均電流約1A 瞬間約1.7A 使用3G下 平均1.8A 瞬間3.3A
明顯耗電量增加了 有飛3G的飛友 也可以分享一下 改裝後的飛行趟數是否減少?
另外他也有測試吃電怪獸JR 8915 在6V 和2S鋰聚直接供電的數據

另外一個是Logo500 V-BAR 在飛行中的Servo 耗電測試
http://www.archeli.com.au/forums ... 25&postcount=17
平均1.1A 瞬間2.3A  這是四棵Servo 的數據
有興趣的飛友可以看一下討論串 總共有24頁
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